高铁建设促进选矿设备行业快速发展
摇床精矿约为5~9倍;跳汰精矿约为2~7倍;湿式磁选精矿约为2~5倍;浮选精矿约为4~5倍。为了便于装运,降低运费及满足进一步加工的需要,必须要把精矿水分降到国家规定的标准。同时,回水再用也是节水的途径之一。因此,精矿脱水在选矿工艺中具有重要意义。现将国家关于精旷质量的水分限制标准列于表9—1中。提高了铁精矿质量;增加尾矿扫选作业,提高了铁回收率;采用节能设备,降低了选矿厂能耗;广泛使用脱磁器,消除磁夹杂,改善了选分条件,提高了选别指标。通过工艺流程的改造,选矿厂处理能力由74万t/a提高到115万Ua,铁精矿品位由64. 05%提高到67. 50%以上,铁回收率由64. 49%提高到69. 00%左右,选矿电耗由48. lkW.h/t降至25. 8 kW- h/t,年增经济效益7 500万元以上。
近年来,国内学者针对该类矿石进行了相应的研究,取得了一些研究成果。太钢袁家村铁矿属大型铁矿床,保有储量有13多亿t。矿床中矿石有多种类型,烘干机主要可分为氧化铁矿石和原生铁矿石。氧化铁矿石又可分为石英型、镜(赤)铁矿型、闪石型和砾岩型;原生铁矿石又可分为石英型和闪石型。每种矿石依据铁品位的不同,还有贫铁矿石和次贫铁矿石之分。由于袁家村铁矿石类型较多,结构、构造复杂,各种矿物嵌布粒度微细,给浮选机的选矿工作造成很大难度,致使到目前为止尚未全面开发利用。 铁古坑选矿厂采用多段破碎多段磁滑轮干式预选工艺后,废石抛弃率可达25%左右,使选矿厂磨选车间的年处理能力由74万I提高到115万t,可年节省电能810 kW.h。另外,该矿通过多碎少磨,降低了人磨矿石粒度,减少了磨矿能耗;采用阶段磁选抛尾工艺,强化磨矿、磁选作业,提高了粗选处理量;采用先进的细筛+磁聚机工艺,


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