我国矿企应用新工艺实现废物资源化
选矿厂处理来自3个矿区的原矿,为了最大限度提高铁回收率、减少弱磁性矿物损失,鲁中冶金矿业集团公司决定对选矿进行技术改造,采用细筛再磨-强磁-浮选-再磨-强磁-重选工艺,以强磁代替原重选作业,不但使弱磁性铁矿物得到较好的回收,圆锥破碎机厂家而且铜矿物也得到有效富集,同时增加摇床设备,使中矿品位进一步提高。通过项目改造使选矿指标有较大提高,尾矿品位由14.5%降至11.79%,回收率由76%提高到80%,相当于每年多产铁精矿4.37万t;同时铁精矿品位由63%提高到65%,经济效益显著。
3个矿区的矿石都含有铜、钻等伴生元素,铜矿物虽然含量较低,但因呈自然铜状态存在,在选铁后得到富集,因此可对铜矿物进行回收;钻元素多呈氧化钻和硫化钻存在,氧化钻目前回收困难,但硫化钻可回收利用。为了综合回收铜、钻矿物,使伴生元素得以回收,对选铁尾矿采用强磁抛尾-铜、钻混浮-铜、钻分离-重选的回收弱磁性铁工艺流程。铜矿物由于表面被磁性矿污染,带有一定的磁性,用强磁能得到较好回收。对现有浮选系统进行改造,因铜的回收效果较差,尤其粗颗粒铜矿物不易浮游,多在浮选槽底部,雷蒙磨粉机价格同铁矿物一起为槽底产品。近两年铜浮选的作业回收率只有75%左右。将改造使用的CHF-3.5外冲气式浮选机改为CLF-8粗颗粒浮选机,采用铜、钻混选-铜、钻分离流程,用以提高铜精矿品位和回收率。
改造后,按选矿厂年处理原矿230万t计算,铜精矿品位可提高至20%、回收率提高13. 5%;钻精矿品位0.38%、回收率53.54%;每年可增加品位20%的铜精矿800 t,钻精矿5.07万t。