三菱连续熔炼和吹炼技术投入实际使用
三菱转炉使用Ca0系渣(而不是S102系渣)。在这个工艺发展初期,发现向Si02系渣吹富氧空气,其表面能够形成一层固体磁铁矿结壳,这使下一步的吹炼受阻;另一方面,Ca0与磁铁矿、熔融的Cu和02反应形成Cu2 ()-CaO-Fe3 04渣,如图13.3所示。
这种渣中一般包含14%~16%Cu; 40%—55%Fe(主要是Fe3+)和15%—20% Ca0。其黏度很低(约0.lkg/m.s).可避免形成固体磁铁矿,并且最大限度减小泡沫渣形成的可能性。 烟气(S02体积浓度25P6~30%)被抽到一个巨型上升烟道中,在送往硫酸厂之前,先经过余热锅炉、静电除尘器和湿法烟气净化系统进行降温和除尘处理。每冶炼一吨熔锍会产生0. 06吨的烟尘,这些烟尘被收集起来并返回到熔炼炉回收所含的铜。
从1974年以来,三菱连续熔炼和吹炼技术投入实际使用。丽单独使用一个三菱转炉与一个诺兰达熔炼炉相配合始于2000年。三菱转炉已经开发了测量和控制系统,这些系统能够提供连续稳定的吹炼。耐火材料及水冷系统也有新的改进。郑州鄂式破碎机这些改进在很大程度上提高了转炉的寿命。人们现在有望使转炉寿命达到两年以上。