弱磁精矿反浮选提质降杂工业应用
酒钢铁精矿提质降杂试验开始于1997年,由长沙矿冶研究院与酒钢合作进行了实验室研究,焙烧磁选铁精矿实验室实验,采用再磨-弱磁-反浮选流程,获得了精矿品位59.74%,回收率93.66%的较好指标。2005年进行了工业分流试验,试验表明,采用阳离子反浮选工艺可获得精矿品位61.82%,回收率93.98%,Sio2含量5.46%的理想指标。这项工艺已建成投产,目前正在运行调试。
SLon型立环高梯度强磁选机处理酒钢粉矿-0.037mm细级别部分。改造以后的流程为:SHP型强磁机粗选,粗选尾矿浓缩分级,+0.037mm粒级入SHP型强磁机二次扫选,-0.037mm粒级入SLon型强磁机一粗一精一扫。2006年8-10月投入运行调试。2006年11-12月份强磁选尾矿平均品位18.78%,比2006年1-7月份(平均品位19.56%)降低了0.78个百分点。
1997年酒钢与长沙矿冶研究院合作,完成了强磁精矿实验室实验研究,搅拌桶采用再磨-反浮选流程,取得了精矿品位51.79%,回收率89.72%的指标。2006年酒钢技术中心完成了实验室扩大连选试验。采用强磁抛尾-精矿再磨反浮选流程。强磁抛尾在选矿厂工业设备上进行,强磁选精矿、强磁中矿再磨-扩大连选试验在技术中心实验室完成。试验结果:精矿品位50.15%,SiO2含量6.11%,回收率86.74%。与同期生产指标相比,精矿铁品位提高了3.27个百分点,SiO2含量降低了3.53个百分点。这一技术成果计划在2009年实施。