工业试验表明了堆浸工艺效果明显
在冬季,气温0℃时,氰化浸出速度明显减慢,常规池浸出由平时4.5d延至7d,尾渣品位才能达标。2000年元月进行了H2O2助浸剂现场工业试验,同一批矿试验对比,加H2O2后(用量0.4~0.5kg/t),浸出时******消耗明显加快,贵液含金品位由1.3g/m3升高至2.2g/m,尾渣金品位由0.59g/t降至0.4g/t,浸出时间由7d缩短至5d,金浸出率达84%。比常规浸出率高7.6个百分点。通过这次工业试验,在此后冬季气温达0℃以下时,生产上都添加H2O2助浸剂,加快浸出,提高浸出率。
(1)改进加药制度。堆浸过程分三个阶段进行加药浸出,先洗堆,至pHl0~l1,大约ld;然后进入加药浸出,第一阶段浸出时间7d,连喷,CN-0.5‰;第二阶段15d,连喷,CN-0.3‰左右;第三阶段,10d,喷一停一,CN-0.1‰~0.2‰。******消耗为0.4~0.5kg/t矿(仅为池浸的一半)。(2)增加助浸剂,加快浸出速度。入堆原矿含金品位有时会高于ls/t,甚至高达1.5g/t。为缩短浸出时间,在堆浸第一阶段加入H2O2(0.3~0.5kg/t矿)助浸。加助浸剂后,浸出高峰期贵液含金高达2-3g/m3,比未加H2O2堆浸贵液品位高1倍,浸出时间也能在30~35d结束,缩短了10d左右。
经过上述选矿工艺的优化,2001年至2003年底。堆浸工艺技术指标大幅提高.尾渣含金全年平均降至0.2g/t,金浸出率达79%~81%,比浮选工艺优化前提高14个百分点左右。