降低******用量可提高金浸出率
1998年6月以前,金矿******用量高达2.0kg/t矿,石灰20kg/t矿,现场抽检其贵液******浓度达2‰~3‰,pH>12,******浓度及pH值明显偏高。通过前述小试。******及石灰用量可降低一半,技术指标还可以有所提高。在1998年8~9月份进行了降低******及石灰用量试生产,据生产统计,原矿品位2.5,处理矿量近3000t,******实际用量为0.9kg/t矿,石灰用量9.3k矿,贵液******浓度在各次浸出中能控制在1.5‰~0.6‰。左右,且贫液******浓度在0.6‰~0.8‰左右。通过贵液含金品位、******浓度及尾渣金品位的跟踪检测,降低******及石灰用量后,并没有影响浸出速度及浸出率。在前述降低破碎机破碎粒度后,在同等的浸出时间下(浸出时间仍为108h),尾渣金品位在0.3~0.35g/t矿,浸出率达86%,与小试结果相符合。降低******用量后,每年能为企业节约******近40t,节约生产成本36万元。
生产现场吸附只有3级吸附,贫液含金在0.05~0.1g/m3,左右,吸附率只有97%~98%。从前面小试可见,3柱吸附时间偏短。1998年10月池浸吸附柱改为每级5柱,堆浸改为每级4柱。经改进后,贫液含金降至0.0lg/m3以下,吸附率达99%以上。为提高载金炭品位。2000年将池浸增加了渗滤层,使排出贵液含泥砂量明显减少,从而减少了载金炭泥砂夹杂量。所有池浸增加渗滤层后,经年生产统计。载金炭含金品位提高了O.7g/kg,载金炭品位高达6g/kg。