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收藏 | 举报 2012-07-13 16:26   关注:49   回答:0

使用柱机联合流程利于提高金矿品位

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使用柱机联合流程利于提高金矿品位

  2008年4月精选段浮选柱投产后,铜精矿品位提高1.59%,铜、钼回收率及钼精矿品位与浮选柱投产前大体相当。2008年6月29日后,由于矿石性质变化造成精选段铜、钼回收率大幅度降低,但铜精矿品位与浮选柱投产前相比还是提高了0.89%。经过2009年1-4月的稳定使用,虽然矿石性质发生变化,精选段钼回收率大幅度降低,但与浮选柱投产前的2008年同期相比,铜回收率差0.11%,铜精矿品位提高1.23%,说明精选段使用柱机联合流程而利于提高铜精矿品位。

  丁家山金矿1998年6月以前有二个工区,破碎工序只有一段破碎,即PE250×400破碎机,其破碎粒度较粗。加上牙板磨损后没有及时更换,破碎粒度明显偏粗,粒度大部分为50mm以下,粗的粒度达80mm。从前面小试研究已看出,粒度是影响金浸出率的主要因素,一段破碎满足不了选矿要求,对破碎机进行技改势在必行。笔者在主要产金工段-工区进行了为期一个月的破碎技改.将一段破碎改为二段破碎流程。于1998年7月底投入生产使用。原矿入池粒度可以控制在15mm以下,经二个月试生产,配合进行了******用量及石灰用量试验。1998年1O月份进入正式生产,在原矿金品位2.5左右,池浸生产尾矿金品位降至0.3~0.35g/t,金浸出率达86%以上。比破碎技改前金浸出率提高15个百分点,明显提高了选矿技术指标.每年为企业创效益约72万元。

 
 
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