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选矿厂实现节能降耗工艺研究与试验

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-12-28  浏览次数:78

选矿厂实现节能降耗工艺研究与试验

赤峰金鑫矿业选矿厂处理的矿石为单一钼矿,通过实验研究,采用新的药剂制度,在不改原有技术指标的情况下,简化了工艺流程。原有和改造后流程的药剂制度发生了改变,具体计算见表30由表3可以看出,改造后每吨矿石可节约药剂费用5.95-4.01=1.94元。选矿厂改造后,可减少用工人数4人/班,按2500元/人计算,每天可节约费用4×3×2500/30=1000元,石灰石生产线单位矿石节省人工费0.1元。综合计算,选矿厂改造后,每吨原矿可以节约成本=0.64+0.696+1.94+0.1=3.376元。选矿厂能力为330万t/a,则年可节约费用1114万元。

选矿厂沿用实验工艺流程和药剂制度改造后,技术指标基本达到研究预期效果。选矿厂的改造实践证明,采用新的流程,不但简化缩短了工艺流程,而且节省了动力、钢球、药剂、人员和管理成本,年可节约成本千余万元。河南制砂机为综合利用资源,决定加大开发力度。经统一规划,决定扩建原有采、选,采矿由地下开采改为露天开采,矿山规模由原来的1000t/d扩建到10000t/d.选矿厂在扩建过程中,由于要求的进度较紧,在未进行选矿试验的情况下,按原来的1000t/d的选矿厂工艺流程进行了设计和施工。后来,为了节能降耗又重新补做了实验,对原来的工艺流程进行了优化,即由原来的阶段磨矿改为了一段磨矿,在产品质量和回收率不变的情况下,简化了选矿工艺流程,提高了选矿厂的经济效益。


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