某选矿厂的破碎系统一直运行良好,但是,近两年来,随着市场要求的提高,该矿场的磨矿产品也必须随之提升,其设备入磨力度应相应减小。为了达到市场要求,该厂负责人决定对原有破碎系统进行优化改造。
一、原破碎流程及存在问题
原破碎工艺为两段一闭路破碎筛分流程,粗碎设备为颚式破碎机,细碎设备为圆锥破碎机,预先检查筛分设备为圆振动筛。经观察发现原破碎流程存在问题如下:
(1)由于市场要求提升,磨矿产品粒度要求有变化,破碎最终产品粒度已达不到入磨粒度要求;
(2)系统运转率偏高,导致能耗居高不下;
(3)振动筛筛分效率偏低,筛面易堵;
(4)筛下漏斗由于不合格且矿块粒度较大,导致经常漏斗出口被堵,或是皮带被划伤、划裂划断;
(5)输送皮带矿料分配不合理,易压死。
二、技术改造措施
破碎技术改造过程中,一方面是对现有破碎设备进行各项参数的调整及优化,另一方面是针对筛分设备进行改进,提高筛分效率,降低最终的破碎产品粒度,实现多碎少磨。破碎系统由于受到设备本身的限制,在改造过程中,需要考虑各破碎设备的最大及最小给排矿口参数,综合考虑输送皮带的运输能力,以保证破碎系统运转正常。在破碎改造后,增加了除尘设备,减少粉尘,改善作业场所及周边环境。
1、破碎机的调整
(1)采取饱和给矿
在调整破碎比时,首先是考虑由于调整后生产能力变化能否满足生产要求。将排矿口调小后,理论上其生产能力亦相应减小。为此,采取饱和给矿的方式将动颚与定颚(动锥与定锥)之间填满,使机械作用力最大程度地作用于矿石,增大物料之间的挤压、磨剥、剪切等作用。饱和给矿对于圆锥破碎机而言具有特别意义,能防止动锥与定锥之间过分接触,有效减轻轴下部与活塞耐磨盘之间磨损。
(2)综合考虑皮带的输送能力
由于破碎设备给排矿口参数如果调整过大,则会在输送过程中出现新的问题,例如使输送皮带负荷过载,影响整个破碎工序的正常运转。为此,对物料输送系统作了改造,确保改造后皮带运输机的安装功率及皮带规格符合生产要求。
(3)破碎比调整
经计算及多次实践探索后,最终确定将颚式破碎机排矿口减小至90mm,破碎比为6,圆锥破碎机排矿口调整为14~17mm,破碎比为4。破碎一段破碎产品不合格大块比例减少至8%,破碎二段破碎产品不合格大块比例减少至6%。
2、振动筛的改造
就该铜矿破碎给矿而言,物料细粒级的占有量较多(小于20mm的颗粒占有量为19.6%)。另外,经过一段破碎后的大块矿石较多,使筛上大块粒级较多,破碎系统改造前最大进料颗粒粒度为132mm,含水一般在3%左右,由于雨季较长,采场开拓各中段含水带较多,矿石含水较重,最多的时候可以达到6%以上。3#井(2480中段)所供矿石含泥较重。这些都是导致筛分效率低下的原因。针对振动筛存在的问题,主要进行了以下改造:
(1)改进筛面材料
在筛网材料上,该振动筛原配备为聚氨酯材料筛面。虽然有维修率低的优点,但易堵,尤其是水分稍重的情况下堵筛时有发生。在改用6mm钢筋材料作筛网后,增大了开孔率,筛分效率有所提升,筛面堵塞现象得以解决。
(2)在振动筛给矿处增加分矿板
原物料从1号皮带送至振动筛面,在皮带下矿漏斗处堆积,再依靠振动分散到筛面各处,物料与筛面的接触面不足。为此,在漏斗下方增设一分矿板,将物料分散成三股至筛面,提升筛面的利用率。
(3)将单层筛面改为双层筛面
为实现破碎产品粒度由20mm降至14mm的目的,将振动筛网网孔降至12mm。同时,为提高筛分效率,将单层筛网改为双层筛网,上层筛网规格为30mm×30mm,下层筛网规格为12mm×12mm。经该改造及其后的破碎机破碎比调整后,筛分效率由之前的58.3%提升至81.1%。
3、增加破碎系统除尘设备
为了消除圆锥破碎机由于粉尘量过大对设备造成的不利影响,在该处与振动筛上方增设了两套除尘设备。与许多矿山企业一样,圆锥破碎机存在着许多方面问题,主要是液压系统油温过高导致无法正常开机,防尘系统工作时有运行不畅问题,通气管易堵等问题。为解决此类问题,曾采取定期清理防尘槽、空气滤清器等方法,但频繁的清理,工人劳动强度较大,且影响生产正常运转。为从根本上解决粉尘带来的诸多问题,采取减少粉尘的方案。在安装PPC5×64及PPC6×64气箱脉冲除尘装置后,有效地减少了粉尘危害,圆锥破碎机故障率得到较大程度降低。
三、改造效果
1、破碎生产能力的提升
从直观上看,降低排矿口宽度,则处理能力相应下降。但通过合理优化一段破碎与二段破碎的破碎比,粗碎及细碎过程实现饱和给矿,同时提高筛分效率等方法充分发挥破碎设备的潜能,使生产能力进一步提升。
2、破碎设备运转率降低
首先得益于破碎处理能力的上升。破碎生产能力增大,则破碎设备可实现以较低的运转率换来同样的处理量。其次受益于破碎流程更加顺畅。调整破碎破碎比之后,皮带上物粒分配趋于合理,没有出现皮带压死现象。
3、破碎产品粒度下降
破碎产品粒度的下降满足了后期磨浮工艺改变对粒度的要求。改动振动筛网后,为磨矿阶段生产节能起到了十分重要的作用,达到了多碎少磨、节能降耗的目的。
4、减少粉尘危害,增进环保
之前破碎系统并未安装除尘设施,只是依靠单一的水喷方式消除粉尘,但效果不理想,达不到消除粉尘的目的。粉尘过多,一方面工人工作条件差,长期工作对工人身体易造成危害,同时影响到周边居民区生活;另一方面则易对设备造成损害。在引进除尘装置后,车间破碎工序粉尘排放达到环境卫生标准,也有利于车间设备的正常运转。
通过对该选矿厂破碎设备及技术的改造,不仅提高了破碎生产能力、满足了市场要求、实现多碎少磨的目标,同时也达到了节能降耗、保护环境的良好效果。这是一次非常成功的改造,也为同行提供了一定的借鉴意义。