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齐大山浓密机配药系统的优化改造

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-02-25  浏览次数:46

齐大山浓密机配药系统的优化改造

齐大山铁矿选矿分厂投入生产以来,咖140m浓密机就问题不断,突出表现在浓密机给矿后扭矩增大,设备不稳定,不能满足正常生产要求。由于咖140m浓密机是全厂处理尾矿系统的唯一设备,它存在问题必然对全厂生产威胁很大。为此,齐大山铁矿选矿分厂科技人员进行了广泛的技术攻关,形成了以下结论:φ140m浓密机基本上不具备处理目前选矿分厂产生尾矿的能力。经过多方努力,将现在咖140m浓密机改为处理各浓密机溢流水,不再处理尾矿。这样,选矿分厂尾矿未经浓缩由尾矿输送系统直接输送,这导致目前尾矿输送系统两组两线运行,只有一组泵备用,没有备用管线,从而造成电耗增加、备件材料费用增加、水大量流失;尾砂设备检修过频,检修期间内无待开设备;石子生产线由于无待开管线,一条管线出现问题时就要造成球磨机系统停车,使生产处于被动地位。为了改善这一局面,齐大山铁矿选矿分厂通过对国内外类似生产实践进行研究与分析,并结合生产实际,决定采用高效浓密机替代咖140m浓密机处理尾矿。故对3号429m浓密机进行高效浓缩改造,然后进行高效浓缩试验。

研究人员和现场技术人员考察一台咖29m高效浓密机处理一个系统尾矿的实际情况,并研究了药剂性能、处理后的底流浓度和溢流水质能否满足生产要求。最终实现尾矿经过浓缩后进入尾砂泵站,尾砂泵站由目前两组两线运行恢复到以前的一组一线运行方式。砂石生产线达到两组泵和一条管线待开,节水、节电、节省备件及检修费用,同时避免由于管线故障而影响球磨机系统运转的目的。

通过研究与分析,结合该厂生产实际和西29m浓密机结构特点,对给矿方式、浓密机本体结构、浓密机底流输出系统和配药系统进行了改造。

(1)给矿方式。利用原有的φ140m浓密机回流管道实现对3个系统浮选尾矿自由切换,改造2号强磁尾矿管道使其也进入此回流管系统。把回流管的出口从进咖140m留槽改向进3号φ29m浓密机北侧的下矿方箱中,从下矿方箱中接出3根φ325mm的管道,其中1根进φ29m浓密机中心盘,另外2根进φ29m浓密机中心拢矿圈且实现切向给矿。

(2)浓密机。原靶子转速14r/min,通过改造把链轮放大1倍,耙子转速为7r/min,并且对每个耙齿进行了加固。传动电机接到原搅拌的变频上,使得耙子的速度变成可调。

(3)浓密机中心部位原来是与外部连通的,先对其进行了封堵,形成了一个密闭的拢矿圈;原浓密机下裙板距离池底300mm,考虑其过长,拆下一圈1.5m左右。考虑到浓缩后溢流量并不大,把原有的溢流槽封堵了一半,同时把走桥下部的圆形溢流口全部堵死,并在溢流槽两侧加了挡药沫的挡板,防止泡沫进入溢流水中影响水质。

(4)浓密机排矿机构。下矿口由原来的两个φ159mm改扩为两个φ273mm,节****筒烘干机由一根φ325mm管道通过下矿方箱连到两台并联75 kW底流泵上,由两台底流泵同时向外输送。

(5)加药方式。利用原有的lOm3搅拌桶,把药剂加入到一个小漏斗中。在漏斗的下部用风机把药剂均匀地通过管道吹进搅拌桶里,同时进行喷水。搅拌桶下部用一台螺杆泵将药送到搅拌桶上部进行循环搅拌,使药剂能够充分溶解。药剂配完后通过底流泵送到浮选1系统药剂桶中,再通过药剂泵送到3号φ29m浓密机的中心盘处,并分为3点给药。


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