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有效地降低精选工艺的入选浓度

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-12-14  浏览次数:151

有效地降低精选工艺的入选浓度

“BF”型浮选机叶轮由封闭双截锥体组成,可产生强的矿浆下循环,吸气量比“A”型浮选机大0.3~0.4m³/m2·min,搅拌力强,浆气混合均匀,气泡矿化程度高,特别是将其控制闸板(排矿口)位置下移后,矿化泡沫层增厚。上层气泡不断兼并,产生较强的 “二次富集”作用,使机械夹带的杂质散落,重新返回矿浆,有用矿物与杂质进行多次有效分离,使得钼精矿品位提高而杂质降低。

改造后,整个精选系统的浮选机总容积比改造前增大了一倍多,浮选时间大大延长,即使在原矿处理量增大,或原矿品位升高及工艺发生较大波动的情况下,球磨机价格入选矿浆都能得到充分而有效的选别,而确保精选作业回收率的提高。另外浮选容积的扩大,对优化钼粗选段工艺,即去掉第二次粗精选,提高粗精矿产率,适当降低粗精矿品位,创造了条件。同时,也对提高粗选段回收率极为有利。浮选容积的扩大,也为原矿品位低时,停一个精选系统检修,开两个精选系统,而不影响上部工艺设备开动,创造了条件。确保了整个选矿设备综合运转率的提高。

从数据可看出,本次改造后,通过加强管理,改变原操作方法,使新工艺的工艺参数都得以优化。首先再磨旋流器的浓度较前降低3.32个百分点,即有效地降低精选工艺的入选浓度。另外,精选各作业加大了泡沫冲洗水量,使精选各作业的浮选浓度普遍降低了3~4个百分点。旋流器滋流-0.0385mm粒级含量较前提高了17.60个百分点,有效地提高了入选物料中有用矿物的单体解离度。从理论上和实践上都充分证明,精选作业浓度的降低和有用矿物单体解离度的提高,均对有用矿物与杂质矿物实现有效分离,确保钼精矿品位和选别回收率的提高提供了先决条件。其次捕收剂煤油用量的增加使工艺条件更趋于合理,整个浮选过程操作更加稳定,也同样有利于选别指标的提高。
 


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